吃干榨净变废为宝东明打造新型化工基地
本报讯(通讯员 张飞 李红民 记者 臧宾)近年来,东明县在拉长产业链条、扩大产业规模的同时,东明石化、洪业化工等骨干企业对生产过程中的废气、废水、废渣、废热进行“吃干榨净”,全力打造新型化工基地,既减少了资源浪费,又保护了环境。
“废气”再增值。为充分利用高温提炼原油、重油所产生大量“废气”,东明石化集团一方面投资1.5亿元,兴建了2万立方米/小时干气制氢项目,利用炼油过程中的干气与水蒸汽进行转化生产氢气。另一方面针对难以进入干气制氢装置的低压干气,投资6400万元,建设了气柜回收装置,对低压干气进行回收;投资3200万元,兴建了干气替代燃料油项目,实现了资源的综合利用。年回收低压干气1475.57万立方米,节约燃料油1.938万吨,折标准煤2.736万吨,经济效益达7700万元。洪业集团为利用环己酮氧化尾气,上马了一套10000Nm3/h氧化尾气预处理装置,对氧化尾气进行提纯回收利用,不但回收了尾气中所夹带的物料,而且经提纯后氮气纯度达99.5%,可供14万吨/年己二酸装置利用,年回收环己烷2600吨、环己酮80吨,经济效益达2364万元。
“废水”再开发。玉皇化工集团投资5000多万元,组织实施了生产装置冷却循环水回收利用工程、闭式凝水回收工程,水资源循环利用率达到90%;对3台400kw高压循环水泵采取了调节水泵进出口阀门控制水流量,利用昼夜温差控制风机开启时间以及灵活掌握排水时间,有效地节约了水资源,每年减少取水量60万立方米。东明石化集团为实现资源综合利用,投资8000万元建设了酸性水汽提和硫磺回收装置,对常减压、重油催化裂化、加氢焦化等装置产生的废水进行处理,每小时可产生纯净水59.62吨,回用于生产装置补水;产生酸性气0.379吨,至硫磺回收装置回收硫磺;产生氨水1.786吨回用或外售,酸性水汽提后的水及其副产品全部得到了回收再利用。
“废渣”再转化。作为石油化工大县,东明县石油化工业每年燃煤约180万吨,产生炉渣及粉煤灰近20多万吨。为减少资源浪费,减轻环境污染,该县投资1.4亿元,建设了炉渣制砖项目,以废炉渣粉煤灰为原料,加工生产彩砖和新型建材,形成了良好的配套产业链,变包袱为财富,年生产彩砖1.6亿块,销售收入4000万元,创利税800万元。
“废热”再利用。为消除石油加工、石油化工装置高温所造成的能量极大浪费,东明石化投资6000多万元,对高温烟气余热进行收集回收,年节约用电4656万千瓦,节能折标煤29525.4吨。玉皇化工为降低热能损失,对所有蒸汽输送管道全部进行改造,淘汰了3台25吨链条式锅炉,启用了75吨循环流化床锅炉,每年可节约标煤5600吨。在此基础上,该公司实施了热能循环利用工程,通过技术改造对使用过的蒸汽进行二次(多次)重复利用,每年可节约蒸汽33600吨,折合标准煤3840吨。
新闻推荐
...
东明新闻,讲述家乡的故事。有观点、有态度,接地气的实时新闻,传播东明县正能量。看家乡事,品故乡情。家的声音,天涯咫尺。