侯月云:匠心精神 纺出精彩人生
用“工匠精神”来形容东营市宏远纺织有限公司的纺织女工侯月云一点儿也不为过。从她身上,我们可以看到一位技术工人对职业的执着和追求。
1989年4月,不到20岁的侯月云选择当了一名纺纱工人。几十年如一日,勤勤恳恳的她始终把专注、用心、敬业作为工作的信条,在纺纱一线执着坚守,努力奋斗,谱写出了新时代纺纱工人的华美篇章,交出了一份份骄傲的成绩单:累计为企业解决技术难题30多个,节约资金1500万元,成为纺纱生产线上的排头兵。侯月云个人也先后获得齐鲁首席技师、山东省有突出贡献的技师、东营市首席技师、山东省纺织行业技术能手等荣誉称号。
看似光鲜的背后,其实是常人难以想象的努力。
刚刚走到纺纱一线时,侯月云就凭借一股不服输的精神,开始了“魔鬼式”的训练。为了尽快熟悉纺纱工作,一项技术操作她有时能练习上万遍,手磨出血就贴上创可贴继续练。为了争取更多在纺纱机上的操作机会,她总是提前半个多小时接班,下班后再加班练上1个多小时。“书痴者文必工,艺痴者技必良”。入厂三个月她就掌握了一般工人一年才能掌握的技能,当年在公司组织的操作比赛中获得二等奖。
由于出色的表现,原本在一线工作的侯月云开始承担操作、创新管理工作。对一名工人来说,利用业余时间搞创新不仅需要系统的理论知识,更需要不断实践。工作中的侯月云非常善于钻研,有时为了改进一个方法,经常彻夜不眠,反复推敲上千遍。她创出的一套跑巡回、接头、换粗纱、整体换段的操作法,比原来节省三分之一的时间。她还将细纱单项操作换成粗纱,由原来的换纱时直线不碰断纱条,改为斜线进入不碰断纱条,操作时间减少37秒,减轻了工人20%的劳动强度。她自创的粗纱技术创新法,减少了浪费,降低了纱疵,提高了成纱质量,并在同行业中推广运用,为企业年节约资金28万元。
针对纺纱车间制成率低、成本高的情况,侯月云经过反复试验论证,最终确定并推广了“改进工艺增加梳理提高成品制成率”的方案,降低了半制品的短绒含量和棉结数量,精梳落棉量同比减少了3%;根据不同原料制定消耗定额和落棉标准,自创车间及各工序的制成率核算体系,吨纱消耗降低了20公斤;编制《纯棉纱线吨纱全部用电(各工序)控制标准》,每年可为企业降低成本300万元。
侯月云结合企业实际,编制了《细纱值车工、落纱安全操作规程》、《细纱紧密纺操作法》。她编制的清洁项目、顺序及巡回路线,使设备完好率达到100%,利用率达到100%。千锭时断头由原来34根下降至12根,值车工由原来每人值车14台增加至20台,回花率由原来的2.5%下降至1.2%,年节约资金100余万元。
纺纱车间常年温度30多度,在纺纱一线工作,每天都是汗流浃背。多年来,无论别人如何调换工作,侯月云始终坚定地走在纺纱生产的匠心之路上。纺纱巡回每天她要走不低于6公里的路,工作记录也记满了30多本笔记本。这些工作记录如同岁月在她身上标记的刻度,默默记载着这位“匠人”的成长。
侯月云说,她热爱纺纱,热爱操作。正所谓“弘扬工匠精神,其利虽微,却长久造福于世”,纺纱已经融入了她的生命中,她将一生都以专业和执着的精神为纺纱事业做奉献。
(记者 李怀苹)
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