反毛刺离心缸套研发及应用 提升企业市场竞争力
□本报记者陈玲
宽敞的生产车间、忙碌的工人……11月19日,走进广安耀业机械制造有限公司,一派火热的生产场面呈现在记者眼前,伴随着轰隆的机械生产声音,成批的反毛刺离心缸套被打包运走。
“反毛刺离心缸套供不应求,我们正在加紧生产。”该公司副总经理黄清池告诉记者,从2015年7月开始,反毛刺离心缸套的生产一直没有停过,每年销售总值超出1000万元。
一辆小小的三轮车、摩托车发动机配件为何会给该公司带来如此大的收益?
收益来自优势,黄清驰说,相比传统的缸套,反毛刺离心缸套更耐磨、耐腐蚀、散热快,能够延长发动机的寿命,这就决定了反毛刺离心缸套的市场优势。据了解,“反毛刺离心缸套研发及应用”获得了广安市第八届科技进步二等奖。
黄清池算了一笔账:每个反毛刺离心缸套的价格在13元左右,每年能销售出100万个,销售总值当然能够上去。
转换思路技术革新
广安耀业机械制造有限公司于2012年从重庆落户前锋区工业园区,公司经营范围包括制造、加工、销售、出口:摩托车零配件、汽车零配件等。
入驻广安以来,该公司的发展势态一直较好,公司固定资产达到5078万元。
“我们主要给重庆宗升动力公司供货,2014年,顾客反映摩托车存在漏气、烧机油、机油耗量大等问题,也是传统摩托车发动机存在的普遍问题。”黄清驰说,引起这些问题的主要原因就是传统工艺开发出的发动机性能不高,核心部分便是缸体缸套的性能不高。
“生产制造传统的缸套始终存在这个问题,我们必须开发新产品才能符合市场需求。”该公司技术人员肖集中说,公司高层当即决定抓住这一机遇,研发能够解决这一问题的新产品。
研发需要人才,一支专门从事设计、开发、管理的队伍应运而生,该公司成立项目组,9名工作人员专门从事新技术的研究,从理论研究、技术指导到设备安装、运用、实验等,每个环节都设置了专人负责。
反复实验艰辛研发
肖集中主要负责为新产品的研发提供专业技术实践,也是项目核心。
“晚上电费便宜,又不会影响其他订单产品的生产,为了降低研发成本,研发的时间都定在晚上。”肖集中说,他家住在重庆,平时经常回重庆陪伴家人,但是研发的那段时间,每天晚上都在加班,回家的时间特别少。
“时间就是金钱,提前一天研发出来,就意味着公司能够提前一天获得收益。”黄清驰说,那段时间研发人员特别辛苦,除了白天要正常上班外,晚上还得继续研究实验,但每一个研发人员都非常认真,都在用心改进新产品。
2014年11月,第一批反毛刺离心缸套生产出来,但毛刺不均匀、不稳定,与预期的效果相差较大。
“第一批产品出来后,感觉研发此项技术的困难很大。”黄清驰说,但是大家都没有灰心,理论上没有问题,那就是技术和操作上出了问题。于是,该公司在操作上不断改进,反复实验。
功夫不负有心人,在经历过上百次实验后,2015年7月,此项技术终于成熟,能够制造出稳定的反毛刺离心缸套。
效益明显社会认可
“当时国内没有几家公司能够生产出这种反毛刺离心缸套,我们的技术达到了国内同行的先进水平。”黄清驰说,重庆宗升动力公司在试用他们的新产品后,立即追加了订单。
2016年,国家科学技术委员会对该公司完成的“反毛刺离心缸套研发与应用”进行了科技成果鉴定。鉴定结果显示,该项目与传统的离心缸套相比,实现了无缝连接,采用了新工艺路线,增加了缸套的综合性机械技能,该成果达到了国内同行业先进水平。
有了权威的鉴定,该公司的新产品在市场上迅速提高了竞争力,订单也越来越多。
“对厂家来说,提升了发动机的质量,对老百姓来说,摩托车的使用寿命越来越长了。”黄清驰说,相比普通的缸套,新产品贵了4至5元,但性能却大大提高了,它的社会价值也很高。
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