迈入“千万吨级”
(接一版)走上浮选平台,浮选机上方有一个闪烁着红光的装置,这是激光液位计,可以实时监控浮选槽内矿浆泡沫层厚度,通过自动控制系统调节矿浆流量,提高了浮选效率和质量。同时,自动控制风阀使进入浮选槽内的空气量及分散度达到最佳值,浮选流程更稳定。
集中控制、机器人协同等智能化技术,彻底改变了传统作业方式。过去劳动强度大、工作环境差的皮带输送、药剂稀释等生产环节实现了“无人值守”。
工艺组长李阳告诉记者:“以往皮带输送各岗位有几十名人员,负责皮带的关停、维护及布料工作,及时解决皮带跑偏、堵塞、打滑等问题。现在这样的岗位没有了,职工劳动强度降低,作业环境改善,夯实了安全生产基础。”
二选扩能降耗技术改造工程项目,是金川集团公司科技创新综合实力和项目管理经验的“集大成之作”。
——新建选矿系统采用“半自磨+顽石破碎+球磨”碎磨工艺,运营成本低、粉尘污染少。
——金川镍矿石在磨矿选别过程中易泥化、易氧化。新建系统采用“两段磨矿、两段选别、分段精选”工艺,可以“早收快收”,防止矿物过粉碎和泥化,有利于提高镍铜回收率和精矿品位。
——精矿脱水采用“浓缩+过滤”两段脱水流程,减少精矿水分;尾矿输送使用高效浓密机,实现了厂前就地回水,提高了水资源综合利用率。
——实行严格的限额设计、工程量清单编制及全过程跟踪审计制度,在原址扩建,最大限度利用现有设施,节省建设资金。
“项目采用总线监控技术、在线专家决策技术和信息化管理系统,是信息化与工业化融合的示范工程,与原生产系统相比,生产流程缩短、生产设备台数减少、生产运行成本大幅降低、单位劳动生产率及经济效益大幅提升。”技术发展室主任李建博说。
锻造“走出去”新优势
为确保项目建设质量以及早投产、早见效,选矿厂技术团队在项目设计阶段和建设过程中主动介入,协助设计、施工单位解决各种困难和问题。随着基建工程完成,设备陆续安装到位,选矿厂提前落实试生产预案、方案,二选车间和项目组立下了如期投产的“军令状”。
同时,选矿厂推进管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减制度改革,深入开展两级机关“定岗、定员、定职责”工作,以公开竞聘方式选拔管理和工程技术人员,设立首席工程师、首席技师,选树金牌员工、明星员工,调整绩效考核体系,全面提升员工工作效率和效能。
厂党委主动融入项目建设等生产经营中心工作,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,组织开展“大干30天确保项目按期投产”等阶段性主题劳动竞赛活动,助推项目建设按照时间节点完成目标任务。厂纪委紧盯“人、财、物”,从建设进度、质量及效果评价等方面入手,对二选扩能降耗技术改造工程项目进行全程监督。
二选车间技术人员提前介入设备安装工作,查看现场,熟悉设备性能,提出专业意见建议,助力项目顺利竣工。大家主动放弃休息时间,加班加点开展系统调试工作。省“五一”劳动奖章获得者、钳工技师任成伟对记者说:“每天都是晚上10点以后回家,白天黑夜连轴转,感到很振奋!年处理矿石量千万吨,这一几代金川选矿人接续奋力追求的梦想,就要在我们手中实现了!”
球磨机咀嚼着原矿石,浮选机喷吐着富含精矿粉的气泡,经过连续试车运行,新建选矿系统的回收率、综合能耗、作业率等数据均达到了设计标准。谢杰说:“项目建设是锻造队伍的‘大熔炉’,是选矿实现高质量发展的新引擎。我们要组建团队走出去,充分发挥选矿技术集成优势,主动承接国内外选矿技术建设项目,拓展金川选矿新的发展空间。”
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